工業廢水迎“新生”
“氯化鈉結晶純度——98.58%!”
清晨7時,在山東金嶺新材料有限公司中控室內,技術員李康看到電子屏“98.58%”這個數據,臉上露出欣慰的笑容。這是經過上百次調試的關鍵指標,近年來數值不僅穩定在高位,今天又刷新投產以來的最優紀錄。
“一天2萬噸廢水,經處理后,九成變為清澈的凈水回用車間,其余的則濃縮提純為工業鹽。新數據意味著能給企業降低更多的生產成本?!崩羁邓懔艘还P賬,經過污水循環利用,一年下來可提取2.2萬噸工業鹽,僅此一項,每年可增收近千萬元。
誰能想到,4年前,這里還是另一番景象。
作為全國重要的燒堿、苯胺、甲烷氯化物生產基地,坐落于山東東營經濟技術開發區的金嶺公司,每天需要消耗大量工業用水,同時也產生數萬噸廢水。
“以前最艱難的時候,我們的廢水池始終處于高位運行狀態?!崩羁祷貞?,那段時間,他每天要在廠區排污點取樣檢測,“不達標的廢水無法及時外排,生產裝置面臨降負荷運行的壓力?!?/p>
“水煩惱”不僅困擾著金嶺公司,放眼整個東營市,如何協調經濟發展與生態環境保護,特別是水資源的集約利用,都是一道現實考題。
轉機出現在2021年。
隨著黃河流域生態保護和高質量發展戰略的深入推進,東營經濟技術開發區系統謀劃區域水治理工作,推動企業技術改造。當年5月,金嶺公司正式啟動污水處理零排放項目。
“從政策講解到組織赴外地學習,從手續代辦到專家對接,當地政府為我們提供了全程護航?!弊鳛橛H歷者,李康清晰記得項目推進的每個節點。
“像金嶺公司這樣的傳統企業,在探索轉型發展的道路上,我們要全力做好服務?!睎|營市廣利臨港產業園有限公司董事長趙磊說,園區實行全方位、全領域、全鏈條幫辦代辦,助力企業不斷向智能化、綠色化、融合化方向發展。
治水之路,科技破題。
在車間內,李康指著反滲透裝置形象地解釋道,這個項目就是讓廢水經歷一場“變身之旅”——低鹽廢水被層層篩網過濾凈化,高鹽廢水則通過特種膜被精準捕捉鹽分,最終結晶成雪白的工業鹽。
“硫酸鈉變成芒硝,爐渣化身建材,真正實現了‘吃干榨盡、變廢為寶’”。李康的工作內容,也從過去的“盯排污”變成了現在的“管回用”。
項目全面投運后,金嶺公司每年處理廢水約400萬噸,其中300余萬噸回用于生產,年可減少化學需氧量(COD)排放1189.5噸,節約污水處理費932萬元,回收的原料直接創收699萬元。2024年,金嶺公司獲評山東省節水型企業,成為省級“水效領跑者”。
中控室內電子屏上的數據跳躍閃爍,李康與同事完成新一輪的工作交接。今天,又將有2萬噸廢水在這里開啟“新生”之旅……(記者 李蕊 劉燕、朱楓珍參與采寫)







